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【技術】煤氣計量在南鋼的運用

發布時間:2015-07-03 作者: 來源:中國計量網 瀏覽:3073

    南京鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“南鋼”)在所有煤氣發生、用戶使用、放散塔煤氣放散位置上均裝有流量計,并將流量信號和氣柜調節運行信號等全部接入能源中心,由能源中心調度人員通過能源管理系統(EMS)畫面進行動態控制,確保煤氣的合理分配利用。
   

一、煤氣計量儀表的配置與使用

    1.儀表一次元件的選擇
    目前,南鋼用于煤氣計量結算和工序考核的表計共98套。焦爐煤氣一次元件包括孔板、V型錐、威力巴、德爾塔巴。高爐煤氣一次元件包括孔板、威力巴、德爾塔巴。轉爐煤氣一次元件包括孔板、威力巴?;旌厦簹庖淮卧装?、威力巴。
    2.儀表一次元件在不同介質中的運用與比較
    (1)焦爐煤氣
    焦爐煤氣其主要成分為H2和CnHm,其特點是熱值高、成分含量多、雜質多,煤氣密度輕(約為0.45kg/m3)。
    ①孔板:孔板分為同心孔板、圓缺孔板,通常情況下,建議選用同心孔板。原因:焦爐煤氣雜質含量多、沉淀物多,易堵塞圓缺孔板下端孔徑,不僅計量誤差比同心孔板明顯,且易對煤氣供應工藝產生影響。優點:經濟適用,平時檢修維護時間短。缺點:孔板量程比小(1∶3)、壓損大、孔板處管道易堵塞,檢修工作量大,需停產、管道吹掃、拆除、清洗、焊接。
    ②V型錐:優點:量程比大(1∶10)、直管段要求低(通常上游為2D~3D,下游為2D~3D),平時檢修維護時間短。缺點:壓損大,V型錐錐體與管壁之間間距太小,特別容易造成局部堵塞,影響煤氣供應,檢修工作量大,需停產、管道吹掃、拆除、清洗、安裝。
    ③威力巴、德爾塔巴:優點:壓損小,量程比大(1∶10),可在煤氣供應情況下鉆眼、安裝、拆除、清洗,能隨時保證一次元件的準確性。缺點:差壓小(通常只有幾十至幾百帕),特別是焦爐煤氣密度輕,差壓式流量計差壓與密度成反比,密度越輕,差壓越小。經驗辦法是通常利用縮徑方式增大流速、提高差壓。另焦爐煤氣中含有萘、焦油等雜質,特別是冬天萘的結晶易吸附在流量計上,造成正、負壓室測量孔堵塞。解決的辦法是定期清洗。南鋼的經驗是,冬季每一個半月清洗一次,其他季節每4~5個月清洗一次。
    (2)高爐煤氣、轉爐煤氣
    高爐煤氣、轉爐煤氣其主要成分為CO、CO2、H2。高爐煤氣CO含量約為20%~25%,轉爐煤氣CO含量約為45%~65%。高爐煤氣密度約為1.29kg/m3;轉爐煤氣密度約為1.35kg/m3。經濕式除塵后含塵量少、含水量大,煤氣毒性大。至于煤氣熱值,高爐煤氣最低,轉爐煤氣其次。
    因高爐煤氣熱值低、產氣量大,鋼鐵企業高爐煤氣管道多為大于1m的大口徑管道。因此,在選用儀表一次元件時,高爐煤氣、轉爐煤氣選用插入式威力巴、德爾塔巴優勢較孔板顯著,不僅安裝、拆洗維護方便,其較寬的量程比測量更精確,阻損也小。
    (3)混合煤氣
    混合煤氣通常是高爐煤氣、焦爐煤氣根據不同的熱值需求混合而成,其密度依據混合比確定,通常為(0.92~1.1)kg/m3。其成分較為穩定、干凈。南鋼混合煤氣計量儀表一次元件主要為威力巴和孔板。兩者計量準確度與穩定性相差不大,威力巴一次性投資較大,但維護方便,當計量出現疑異時,在不停產的情況下,可以將一次元件抽出檢查。
    3.二次儀表及信號傳輸
    (1)二次儀表的選擇
    流量測量的根本在于選擇合適的測量元件、測量方式,將差壓信號準確地轉變為電流信號,根據設計計算書,準確地將電流信號轉換為流量數值。因此,在選擇合適的測量一次元件后,必須配置相對應的差壓變送器和壓力變送器。
    南鋼在將差壓變送器輸出的模擬信號轉化為流量數值時,流量顯示采用流量積算儀或計算機系統。專業生產的流量積算儀其數據更新周期小于0.5s,優于PLC系統,并且溫壓補償功能齊全。通過流量積算儀輸出端將信號分配后,分別傳輸給計算機系統和EMS系統。在計量出現異常時便于故障判別,以流量積算儀前端、后端為故障判別依據,對正常生產運行不產生影響。
    計算機系統在進行流量積算時,檢查發現有部分系統未作溫壓補償,并且流量計算公式版本不統一,存在一定的誤差。逐步統一選用了如式(1)所示的流量計算公式:
   
    式中:Kε??流量系數非線性補償;Kα??流體膨脹系數補償,;FS??測量流量量程;Al1(%)??測量流量模擬輸入信號。
    (2)信號的傳輸
    南鋼在用的EMS系統將現場25000多個信號點采集到能源管控中心,以系統畫面顯示數據,為保證采集數據的準確性,在生產現場建有25個子站,就近將信號先接入EMS子站,通過光纖網,將EMS子站信號接入EMS系統。現場PLC系統將信號傳輸給EMS子站,傳輸采用通信和IO方式。
   

二、煤氣計量儀表準確性的控制

    1.現場結算儀表準確性的控制
    為保證計量結算數據的準確性,南鋼能源中心設有專業隊伍,從動態、靜態兩方面監控、維護。在動態方面,每天由計量儀表值班工程師通過EMS系統對煤氣等能源介質逐點進行數據檢查,對生產正常、數據出現異常的計量表計及時派人檢查、維護。能源調度每天也通過EMS系統對煤氣等能源介質進行合理分配,對運行出現異常的數據及時通知相關部門予以處理。在靜態方面,能源計量及相關人員每旬、每月將現場能源結算數據抄回分析,分別計算出各測點的平均量,以平均量和工藝消耗作對比,檢查各測點數據是否異常。同時計算煤氣、氧、氮、氬氣、蒸汽等能源介質的出口總量與各用戶消耗的累計量是否一致,要求出口總表與各用戶表累計誤差為煤氣≤5%,氧、氮、氬氣≤5%等。
    2.EMS傳輸準確性的控制
    為保證EMS傳輸的準確性,能源計量將每旬、每月現場抄錄的數據統一時間與EMS系統累計量逐點進行比對,對超差的測點及時予以分析、解決。目前,EMS傳輸準確性為85%左右,2011年要求達到95%以上。
   

三、能源計量在南鋼發揮重要作用

    1.計量數據在能源管理中的運用
    鋼鐵企業是耗能大戶,為降低能源消耗,南鋼制定了系列措施。2011年要求噸鋼綜合能耗為722kgce/t,噸鋼水耗為4m3/t,實現全公司節能增效2.62億元。
    為確保目標的實現,在能源管理上,以工藝實際消耗的計量數據為抓手,與國內最先進行業能效對標,加大工序能源成本分析,加強計劃用能管理,實施系統優化考核,推行經濟運行。
    2.煤氣計量在節能減排中的運用
    目前,南鋼有3臺5萬、2臺1.2萬燃氣發電機組,在保證生產的前提下,最大限度地平衡利用富余煤氣去發電。公司要求,必須做好動態平衡,減少煤氣放散,增加發電效益。發電機組在南鋼二次能源利用中起到集成作用,提高發電量已成為公司效益的重點,2010年要求實現發電效益3.59億元。煤氣放散率已由過去的5%降到目前不到1%。


 

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